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電纜價格:高壓電纜中間節點失效原因及對策

描述:

在城市和大中型企業的電力系統中,越來越多地使用電纜進行輸電和配電。 進給距離較長時,電纜連接器通常出現在線上。 年的經驗表明,超過90%的電纜故障是由關節故障引起的。本......

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  在城市和大中型企業的電力系統中,越來越多地使用電纜進行輸電和配電。
  進給距離較長時,電纜連接器通常出現在線上。
  年的經驗表明,超過90%的電纜故障是由關節故障引起的。本文中,以兩起事故為例:對故障進行徹底的解剖分析,可以確定原因是由于平庸的施工過程造成的。[關鍵詞]電纜缺陷;連接器電纜TM247 [文檔標識代碼] B [文章編號] 1005至1074年(2008年),用于分布在不同地方的發電站07-0255-01高壓設備[中國圖書館的分類] 安裝均采用電纜饋電方式,因為電纜長度不一樣,高壓電纜的中央連接器會出現。多數電纜鋪設在溝渠中,施工人員不嚴格遵守施工規則,導致溝渠中的水和污泥,電纜排出混亂,堆積凌亂,一次艱難的采訪當運行時間長時,容易發生中間接頭的故障。例介紹以伏安為單位的東南線電纜模型為YJQ03-1 * 1600mm2,線路長度為0.85 km,線路中間有一組中間接頭。于1997年10月由法國阿爾卡特制造。件由法國的阿爾卡特和比利時的終端和中間終端接頭提供。裝和安裝電纜線的項目于1999年6月開始,阿爾卡特電纜采用交鑰匙方式進行施工:國家電力辦公室派技術人員與之合作援助。1999年8月4日凌晨4點,對南北線進行了測試,并于1999年8月5日凌晨1點18分開始發生故障(電纜充電2.3小時)。

電纜價格:高壓電纜中間節點失效原因及對策_no.256

  

電纜價格:高壓電纜中間節點失效原因及對策_no.262

  驗后,從A相到引線護套的中心線的絕緣電阻為130kΩ,引線護套距地面為5GΩ,其他兩相均正常。音測量方法顯示,A相的中間密封具有明顯的放電聲音。
  定中間連接器的單相接地故障。纜接頭結構電纜接頭結構(圖略)。剖有缺陷的密封件,過程現象描述中間密封件的外觀完好無損,無外部損壞。過液態樹脂的固化形成的外絕緣體和填充樹脂層被剝離。開可熱收縮的密封層以暴露鋁合金套管的外殼,鋁合金套管具有400mm長,40mm寬和20mm深的縱向槽。裝連接器時沒有這種變形。到鋁合金外殼,將填充的石英砂倒入里面,發現石英砂是灰白色的。英砂為純白色,安裝時無雜質。
  出的石英砂是干燥的,表明由于密封不良導致密封不濕。割鋁合金外殼,發現EPDM預制棒外側的銅網帶和鉛帶屏蔽層被燒掉。制件的末端(接頭的短邊)具有約8mm的穿孔。去已經燒過的銅網條。刀子打破預制件并清潔外殼。切割預制件之后,發現穿孔的內表面具有100mm長和10mm寬的破裂槽。著電纜體的絕緣表面有多個樹枝狀放電通道,表面是黑色的,并且有多點熔融鋁膜。絕緣在導體連接中心的南側具有200mm的穿孔,孔直徑為mm2mm,孔深度為20mm。缺陷的中間連接器電纜的主端嚴重燒壞。10導體鉸鏈的屏蔽區域為1/4至1/5,深度約為1 mm,穿透孔為2 mm×20 mm。蔽空間填充有半導體填充材料。障傳遞通道的分析基于上述現象,可以看出,故障傳遞通道從密封導體接頭開始,沿著短邊XLPE絕緣體的外表面。封件的壓力,預制件的應力逐漸減弱(測量,礦用電纜點之間的距離距應力控制鐘的根部100毫米,它穿入鐘罩的絕緣層。電流時,EPDM橡膠的內部被燒焦,閃亮的內部放電通道由應力控制割炬根部的斷裂點形成,從而留下100 mm長的斷裂槽和10毫米寬)。出故障當考慮施工過程的原因的分析,主管人已經發現,電纜接頭導電襯墊中,填充在鋁合金的屏蔽液體半導體凝膠狀樹脂太填補。按壓屏蔽時,半導體樹脂通過側槽擠出。

電纜價格:高壓電纜中間節點失效原因及對策_no.168

  然制造商的安裝人員將其擦拭干凈,但它是否干凈,我們表示懷疑:工廠安裝人員回答“沒問題”。據分析,在導體連接的鋁合金屏蔽中,液態凝膠狀半導體填料由于過滿而溢出,當半導體電荷未固化時,預制棒移動EPDM橡膠以將半導體填料帶到電纜的主絕緣表面上。致蠕動放電。

電纜價格:高壓電纜中間節點失效原因及對策_no.26

  是制造商在施工期間安裝人員過程中的主要缺陷,并且導致故障。例介紹近年來,核電站經歷了許多電纜故障。
  有效長度的水泵馬達電纜的進入流通4,5和6是700 800 800男,分別,他們被放置在溝槽中,以室外電纜,包括一個電纜溝內長度約400米嚴重累積,工作電流約120A。于泵流量不足,在1997年底,當5和6水泵進行大修時,泵增加并更換了車輪,發動機工作電流大約為168A和間歇操作約2個月時發生故障。障點位于水纜溝槽中的中間密封處。故障點,單相接地引起的故障點不夠明顯,只有爬電和放電痕跡。

電纜價格:高壓電纜中間節點失效原因及對策_no.266

  于中間密封固定殼體的模具被燒毀并且相被短路,損壞很大,大表面被燒毀而絕緣膠泥破裂或破裂。
  間關節模型的關節表面不防水,并且存在導致環氧樹脂的泄漏并產生裂縫現象“吱吱,嘰嘰嘎嘎”敲擊時,就好像它是中空的。過切割外殼模型,環氧樹脂填料是脆性的,并且振動或攻絲導致整個電纜頭中的裂縫,并且填料具有松散或顆粒狀的間隙。泄漏到有缺陷電纜的中心接頭。障原因分析根據電纜故障的特點及其故障點現象,不難發現5個故障發生,4個發生在電纜的中間接頭,以及在終端連接中,最長的投資時間也是5年。論何時發生故障,電氣設備都會經歷特殊的操作模式和困難的操作環境。細和全面的分析,以確認故障的原因是:環氧樹脂和石英填料的平庸生產過程是混合不良,并且填料和樹脂具有明顯的層間剝離點。造過程中環氧樹脂,石英填料,苯二胺固化劑的比例不合適,注射速度太快(模型中間的空氣不完全)消除)或溫度控制不良,導致環氧樹脂混合物絕緣。間有氣孔。封性能差,模型的密封表面可以排出水和氣體,導致整個電纜頭的工作溫度發生顯著變化,并降低絕緣電阻。確的鋁壓接管和電線沒有正確壓接似乎壓接鉗的壓接深度不足(經驗數據:電線直徑150mm2,壓接管右側)鋁為240毫米,壓齒至少為4排,壓制深度為12毫米。接觸不良,導致操作過熱,加速了電纜中間接頭的老化。于各種原因,操作環境差,維護不足:水和泥漿經常積聚在電纜溝槽中,維護不快,少量電纜是經常浸入水中或埋在泥里。
  構不好,留下后遺癥,電纜架太短(0.5米),堆放10根以上電源線,兩者都是熱源,窄槽是難以消除。而言之,大多數中間電纜接頭故障是由制造工藝不良引起的。此,必須通過提高生產技術水平嚴格控制質量,避免重復失效。
  考文獻王玉明,楊黎明,饒文斌,110KV失效分析[J]高壓工程XLPE電纜連接失效,1993,(01)張德明,梁明,王勝明等。計[J]。
  氣應用,2005,(01)王平平,孫鳳杰,崔維新。力電纜接頭溫度監測系統的研究[J]。力系統通信,2006,(02)"
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